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SIEMENS潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司
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德國西門子S7-300 PLC S7-300是模塊化小型PLC系統(tǒng)能滿足中等性能要求的應(yīng)用。各種單獨的模塊之間可進行廣泛組合構(gòu)成不同要求的系統(tǒng)。與S7-200 PLC比較,S7-300 PLC采用模塊化結(jié)構(gòu),具備高速的指令運算速度;用浮點數(shù)運算比較有效地實現(xiàn)了更為復雜的算術(shù)運算;一個帶標準用戶接口的軟件工具方便用戶給所有模塊進行參數(shù)賦值;方便的人機界面服務(wù)已經(jīng)集成在S7-300操作系統(tǒng)內(nèi),人機對話的編程要求大大減少。SIMATIC人機界面從S7-300中取得數(shù)據(jù),S7-300按用戶的刷新速度傳送這些數(shù)據(jù)。S7-300操作系統(tǒng)自動地處理數(shù)據(jù)的傳送;CPU的智能化的診斷系統(tǒng)連續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)的功能是否正常、記錄錯誤和特殊系統(tǒng)事件多級口令保護可以使用戶高度、有效地保護其技術(shù)機密,防止未經(jīng)允許的復制和修改;S7-300 PLC設(shè)有操作方式選擇開關(guān),操作方式選擇開關(guān)像鑰匙一樣可以拔出,當鑰匙拔出時,就不能改變操作方式,這樣就可防止非法刪除或改寫用戶程序。具備強大的通信功能,S7-300 PLC可通過編程軟件Step 7的用戶界面提供通信組態(tài)功能,這使得組態(tài)非常容易、簡單。S7-300 PLC具有多種不同的通信接口,并通過多種通信處理器來連接AS-I總線接口和工業(yè)以太網(wǎng)總線 系統(tǒng);串行通信處理器用來連接點到點的通信系統(tǒng);多點接口集成在CPU中,用于同時連接編程器、PC機、人機界面系統(tǒng)及其他SIMATIC S7/M7/C7等自動化控制系統(tǒng)。
一。 概述
在自動化控制領(lǐng)域中,相同功能有不同實現(xiàn)方式,針對不同的設(shè)備對精度和響應(yīng)速度的要求,選用合適的定位控制系統(tǒng)以實現(xiàn)的性價比。本文介紹的一種應(yīng)用西門子S7-300 PLC的高速計數(shù)模塊ET200S和70系列變頻器通過PROFIBUS總線通訊的功能來實現(xiàn)的定位控制的實際應(yīng)用。
二。 控制思路
橫移車是鋼管生產(chǎn)線中*的輔機設(shè)備,它主要完成將前一工序生產(chǎn)的鋼管搬運到下一工序,或有序地暫放在臺架的每個工位上。隨著對生產(chǎn)線自動化程度要求的日益提高,減輕操作人員的工作量和操作失誤。要求對橫移車實現(xiàn)全自動準確定位控制。
其控制核心就是利用裝在橫移車車輪上的編碼器采集的位置信號,通過PLC的高速計數(shù)模塊讀取,CPU經(jīng)過運算處理與設(shè)定位置作比較,控制變頻器的多段速度,從而實現(xiàn)橫移車的準確 定位控制。因為考慮到控制成本和操作方便,采用PROFIBUS總線控制方式,減少了布線,控制方便,靈活。
三。系統(tǒng)的構(gòu)成和特點
1.PLC作為控制的核心,主要用來接收編碼器的反饋信號,與設(shè)定的位置信號作比較,通過通訊功能來控制變頻器的輸出頻率減小,提前減速,到位前低速運轉(zhuǎn),到位時準確停止。為了實現(xiàn)精確定位還設(shè)有零位置傳感器,到零位時將計數(shù)器的計數(shù)值清零,消除累積誤差,保證定位的準確,使橫移車能平穩(wěn)地放下和舉起鋼管。
由于放置主站CPU和變頻器的控制柜與橫移車比較遠,在橫移車上放置了遠程I/O模塊和高速計數(shù)器模塊ET200S,通過 PROFIBUS總線相連,將現(xiàn)場的傳感器,編碼器信號直接連接在遠程I/O和計數(shù)模塊上,減少了現(xiàn)場的走線和故障的發(fā)生,維護方便。通訊速率可過 1.5M,整個系統(tǒng)的系統(tǒng)框圖如1。
由于使用通訊功能,可以省去用于控制變頻器的幾個輸出點,PLC的輸出點也減少了。
2.高速計數(shù)器模塊ET200S的應(yīng)用
控制系統(tǒng)中所選的編碼器分辨率為2048P/R,輪徑φ250,齒輪比3,可計算出脈沖精度:250×3.14/2048×3=0.127mm/脈。能*橫移車的準確定位精度。
精確定位過程如下:
首先設(shè)定好橫移車運行的一個方向為正方向,當橫移車向設(shè)定的位置運行時,高速計數(shù)器自動進行加/減速計數(shù),在距離設(shè)定位置300—400mm時,控制變頻器的輸出頻率,以低速運行,在到達設(shè)定的位置時,停止變頻器的輸出,同時實施機械抱閘,完成了準確定位。
讀取高數(shù)計數(shù)模塊的程序段如下:
L PID 272 //模塊開始地址,將計數(shù)器模塊狀態(tài)值存放到MD20~MD27
T MD 20 //當前計數(shù)值
L PID 276
T MD 24
L 123 //裝載比較值
T MD 30
SET
= M 34.0 //打開軟件門
A M 10.0 //使能傳送比較值功能
= M35.2
L MD 30
T PQD 272
L MD 34
T PQD 276
3.PLC和變頻器通訊
在CPU進行硬件配置時,對掛在總線PROFIBUS 站點都分配了物理地址,PLC與變頻器進行通訊也有相應(yīng)的物理地址,CPU內(nèi)部有通訊功能塊SFC14,SFC15,使用內(nèi)部的寄存器DB塊存放數(shù)據(jù),當PLC對變頻器進行數(shù)據(jù)的寫入和讀出時,就需知道PLC和變頻器定義的相關(guān)功能的地址,然后依據(jù)這些地址進行數(shù)據(jù)的寫入和讀出,才能實現(xiàn)對變頻器的控制。
此控制系統(tǒng)變頻器需設(shè)定的參數(shù)介紹如下:
P60=1,P53=6,P554=3100,P571=3101
P572=3102,P443=3002,P566=3107
P734.1=32,,P734.2=148
其它的參數(shù)可以按出廠默認值即可
結(jié)束語
通過這次的電氣改進,現(xiàn)場布線減少,自動化程度提高了,人為參與減少了,加強了安全生產(chǎn)。生產(chǎn)效率有了很大的提高,通訊控制替代了硬接線的端子控制,不僅降低了成本,面且操作更方便,性價比更優(yōu)異。也證明了西門子PLC和變頻器的通訊功能非常強大和好用。